在白銀有色集團股份有限公司(以下簡稱“白銀集團”)銅業(yè)公司廠區(qū)深處的西北礦冶研究院高純碲研發(fā)制備中心,一塊塊高純碲錠正生產(chǎn)下線。從2024年5月投料試產(chǎn)至今,高純碲研發(fā)制備中心累計產(chǎn)出高純碲40噸。從銅業(yè)公司綜合車間產(chǎn)出的碲化銅渣搖身一變,成為供不應求的高純碲錠只需要10個小時。而這條“碲”造之路,白銀集團走了整整7年。
高純碲用于電子、醫(yī)藥、半導體和軍事等尖端科技領域,被稱為現(xiàn)代工業(yè)、國防與尖端技術(shù)的“維生素”。2017年底,白銀集團西北礦冶研究院冶金新材料所的科研人員從銅業(yè)公司綜合車間取回樣本,開展多次試驗,萌生了在廢料中規(guī)?;崛「呒冺诘南敕?。自此,攻關團隊應運而生。2023年4月,高純碲研發(fā)制備中心開工建設;2024年5月,冶金新材料所成功打通工藝流程并實現(xiàn)投料試產(chǎn)。
該項目在甘肅省高純碲規(guī)?;a(chǎn)中首開先河,但試生產(chǎn)期間出現(xiàn)了許多意想不到的難題。首先是要補齊科研院所實驗能力強、生產(chǎn)能力弱的短板,從實驗室生產(chǎn)轉(zhuǎn)化為連續(xù)工業(yè)化生產(chǎn)。作為生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)負責人,冶金新材料所正高級工程師李彥龍每天在排班會上反復強調(diào)生產(chǎn)要求,每隔兩三個小時就巡查現(xiàn)場一次,發(fā)現(xiàn)問題立馬調(diào)整,確保操作行為規(guī)范,并在班后會上對當天出現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析,以便日后改進。
同時,公斤級體量的實驗室生產(chǎn)與噸級體量的現(xiàn)場生產(chǎn)存在明顯差異。電解開車之初,電流調(diào)整過大,導致溶液快速貧化。為此,西北礦冶研究院快速組織專家團隊進駐現(xiàn)場,開展為期一個月的“會診”,調(diào)整好準確的參數(shù)。第一批產(chǎn)出的高純碲有少量超標的雜質(zhì),冶金新材料所集中力量開展深入討論,研制出復合性精煉造渣劑,加上物理封閉隔離措施,才得以解決此問題。在除雜凈化方面,科研人員研制出一種新型凈化試劑,實現(xiàn)電解液中鉛含量只有0.04mg/L、銅含量只有0.002mg/L。大大小小的困難不計其數(shù)。全體工作人員秉持“關關難過關關過”的科研精神,于2024年10月產(chǎn)出純度99.99%的高純碲錠,并實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。
碲化銅渣重新回收后產(chǎn)生的金、銀、銅,可以返還至銅業(yè)公司再次利用,每年可產(chǎn)出黃金約10公斤、白銀1噸、銅金屬100噸,真正實現(xiàn)資源的“吃干榨凈”。
從小燒杯到大現(xiàn)場,從紙面上的構(gòu)想到熔鑄成型的碲錠,這條“碲”造之路走得漫長且艱辛。
2023年,西北礦冶研究院推出首席專家制度,暢通人才晉升通道。作為該院首位首席專家,王同敏在高純碲制備過程中作出許多貢獻。在攻關電解液凈化難題的日子里,他每天下午5點多拿到當天的樣本后,便在實驗室加班至深夜。
冶金新材料所現(xiàn)有21名科研人員,年齡最大的52歲,最小的27歲。在這跨越兩代人的團隊里,大家對待工作的熱愛和嚴謹并無二致。2024年,冶金新材料所聯(lián)合合作單位申報并立項省級縱向項目6項,申請發(fā)明專利11件、實用新型專利2件,發(fā)表論文10篇,開展成果評價2項,申報甘肅省科技獎勵2項。
走出去,進一步拓展內(nèi)外部市場;沉下心,持續(xù)鞏固現(xiàn)有基礎與優(yōu)勢;集思廣益,開發(fā)新的研究方向和領域。2025年,白銀集團將沿著這條“碲”造之路,以銅鉛鋅冶煉過程中伴生的稀散稀有金屬為基礎,持續(xù)聚焦資源綜合利用和高附加值產(chǎn)品研發(fā),打造西部地區(qū)稀散金屬綜合利用孵化基地,培育發(fā)展更多新質(zhì)生產(chǎn)力。
(趙娟)
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