“鍋爐主機、輔機在上半年實現(xiàn)了零非停,生產(chǎn)運行平穩(wěn),一切都在向好的方向發(fā)展。”“設備跑冒滴漏現(xiàn)象大大減少,上半年,產(chǎn)汽電耗較2023年同期大幅降低。”7月11日,在中鋁山西新材料熱電分廠(以下簡稱熱電分廠)會議室里,各級管理人員正全面總結(jié)著上半年設備管理好的做法與成效,為下半年工作的開展打好理論和實戰(zhàn)根基。
上半年,熱電分廠圍繞“提升管理、提升效率”工作主線,以加強對標管理、設備優(yōu)化改造、嚴格計劃檢修、強化“三級”點檢為抓手,查找短板,篤行實干,設備管理水平明顯提升。
對標對表是轉(zhuǎn)變觀念、提升管理的有效手段。1月份,熱電分廠組織各級管理人員、共計20 余人來到電解廠生產(chǎn)現(xiàn)場,參觀學習設備管理經(jīng)驗,探討借鑒現(xiàn)場管理方法。設備技術(shù)檔案、三級點檢、保姆式監(jiān)護操作、規(guī)范檢修……兄弟單位成熟的設備管理經(jīng)驗,給熱電分廠基層管理人員上了一堂生動的設備管理課。短暫卻針對性強的參觀學習,讓各級管理人員的思想發(fā)生了大的轉(zhuǎn)變。他們主動尋找設備管理差距,積極開展優(yōu)化改造,找準制約生產(chǎn)的關(guān)鍵,大力實施鍋爐預熱器、水冷壁等薄弱環(huán)節(jié)的更新改造。
熱電分廠結(jié)合單位實際,從設備優(yōu)化改造入手,以逢修必改、修改結(jié)合的方式,打響了設備管理提升攻堅戰(zhàn)的“第一槍”。
該分廠根據(jù)目前氧化鋁生產(chǎn)實際,組織人員拆除已退出生產(chǎn)系統(tǒng)9號發(fā)電機的無用管道,合并正在使用的輸氣管道,大大減少了蒸汽浪費。同時,為緩解生產(chǎn)水平衡壓力,充分利用閑置設備,對水處理回水儲備系統(tǒng)實施優(yōu)化,促進了水平衡系統(tǒng)的良好運行。在電氣設備方面,改變變頻器冷卻方式,由外循環(huán)改為內(nèi)循環(huán),提高了變頻器運行的可靠性。上半年,鍋爐煤粉倉粉漂開孔改造、汽機工業(yè)水管網(wǎng)優(yōu)化、配電室電纜溝加裝水浸報警裝置等多項設備改造項目的實施,大大延長了設備運行周期。
計劃性檢修是確保生產(chǎn)穩(wěn)定的重要措施。熱電分廠根據(jù)設備運行周期狀況,科學制訂檢修計劃,按照“精準檢修、應修必修、修必修好”的原則,充分發(fā)揮設備對生產(chǎn)的保障作用。
上半年,該分廠順利完成了7號鍋爐低溫段預熱器更換、10號鍋爐水冷壁更換及2號冷卻塔大修。特別是在更換10號鍋爐水冷壁時,該分廠選派專業(yè)人員認真檢查,排查各類隱患點70余項,并通過計劃檢修進行全面消除,為延長鍋爐運行周期打下了基礎(chǔ);為了滿足夏季氧化鋁對循環(huán)水水溫的需要,該分廠與檢修單位密切配合,對2號冷卻塔實施全方位大修,更換安裝填料18層,共計3萬余塊,設備降溫效果全面提升;在一年一度的電氣設備春檢過程中,熱電分廠從主變、母線、配電室、電氣實驗、通信系統(tǒng)、自控系統(tǒng)等方面大力實施計劃性檢修,完成大小檢修項目100余項,處理隱患缺陷27項,還在檢修現(xiàn)場設置了移動攝像頭,確?,F(xiàn)場施工安全與檢修質(zhì)量。
“11號鍋爐引風機的冷卻風扇電機溫度達108攝氏度,比要求溫度高20多攝氏度。”鍋爐工區(qū)副主任王瑞生手握新購置的熱成像儀,短短數(shù)分鐘,就完成了鍋爐系統(tǒng)的日常巡檢。上半年,僅通過日常巡檢加專業(yè)點檢的形式,發(fā)現(xiàn)并避免因設備溫度偏高帶來的隱患33起。為確保點巡檢工作落實落細,該分廠結(jié)合“工藝設備性能優(yōu)化大排查大整治”工作要求,完善崗位點檢表,修訂了《強化“三級”點檢工作方案》,并積極引入先進工器具,不斷提高點巡檢效能。同時,該分廠加大專業(yè)知識培訓,分廠掛鉤各級管理人員、工區(qū)掛鉤基層員工,“手把手”教授專業(yè)管理知識、點巡檢要點和日常維護細節(jié),提升設備管理技能。
為激發(fā)員工點巡檢積極性和主動性,該分廠建立巡點檢、維護激勵機制,對發(fā)現(xiàn)缺陷并自主處理的人員進行獎勵。從2月份至6月底,該分廠累計考核獎勵3萬余元,發(fā)現(xiàn)問題500余項,確保了現(xiàn)場設備的安全穩(wěn)定運行。(楊紅 崔麗娜)