近日,在西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱西南鋁)事業(yè)部冷軋生產(chǎn)現(xiàn)場,職工陳建偉正在1850mm冷軋機(jī)列旁進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),沒有了油污、干凈整潔的地面讓他心情格外舒暢。
西南鋁冷軋廠兩臺(tái)1850mm冷軋機(jī)建成于20世紀(jì)90年代初。由于受當(dāng)時(shí)技術(shù)條件所限,兩臺(tái)軋機(jī)均未配備全油回收系統(tǒng),僅有老式的絲網(wǎng)過濾式排煙凈化裝置,凈化效率低。同時(shí),由于車間現(xiàn)場油霧收集不徹底,導(dǎo)致車間地面時(shí)常積油,也造成軋制油的極大浪費(fèi)。
為改善職工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,減少廢氣排放,去年3月,西南鋁開工建設(shè)1850軋機(jī)油霧回收再生項(xiàng)目,對(duì)冷軋機(jī)的油霧進(jìn)行徹底治理。該項(xiàng)目由中色科技自主開發(fā)設(shè)計(jì),于2022年11月建成投入試運(yùn)行,至今運(yùn)行狀況良好,投資總額不到進(jìn)口的二分之一。
在廠房外部,事業(yè)部冷軋?jiān)O(shè)備主管趙耀祖指著一個(gè)形如寶塔樣的裝置介紹道:“我們改造建成的1850軋機(jī)油霧回收再生項(xiàng)目具有很多優(yōu)勢(shì),其中一個(gè)就是實(shí)現(xiàn)了脫氣塔、解析塔和回流罐的‘三塔合一’,簡單來說,就是通過這個(gè)三合一塔的工藝流程一并實(shí)現(xiàn)了軋機(jī)的油霧回收及處理。”
該油霧回收再生系統(tǒng),不僅提高了軋機(jī)油霧抽排能力,顯著改善了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境,同時(shí)更直接實(shí)現(xiàn)了變廢為寶。西南鋁事業(yè)部副總經(jīng)理何智力給筆者算了這樣一筆賬:今年1—6月份,該項(xiàng)目回收軋制油137.7m3,按0.8噸/m3計(jì)算折合軋制油110噸,降低成本104萬元,由此估算,每年可回收軋制油220噸,價(jià)值約200余萬元,扣除水、電及維修成本后,預(yù)計(jì)6年就能收回投資改造成本。
同時(shí),軋機(jī)油霧抽排能力得到提高,顯著改善了冷軋機(jī)區(qū)域職工的工作環(huán)境,不僅降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,也有效地改善了因軋機(jī)油霧吸風(fēng)罩滴油造成鋁板帶表面的質(zhì)量問題,進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的質(zhì)量。
此外,該項(xiàng)目投入使用后,預(yù)計(jì)每年向大氣減少排放顆粒物19.4噸、減排非甲烷總烴約13噸,在打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的同時(shí),充分實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的“多點(diǎn)開花”。