“上個月,除大修槽外,正常運行的電解槽鋁液合格率都達到了100%。這樣的成績,陽極組裝車間的磁選除鐵裝置功不可沒,促使電解車間的電解質(zhì)含鐵量降到了歷史最低。”6月8日上午,河南萬基鋁業(yè)股份有限公司一分廠(簡稱“萬基鋁業(yè)一分廠”)工作例會上,生技處處長馬占國對陽極組裝車間的磁選除鐵裝置研發(fā)人員提出表揚。
為降低電解鋁生產(chǎn)中的原料消耗,行業(yè)內(nèi)普遍采用渣殼料替代部分氧化鋁作為陽極覆蓋料。所謂渣殼料,是陽極塊在電解生產(chǎn)使用后,留在殘極上的結(jié)殼塊,經(jīng)破碎后再返回到電解生產(chǎn)中作為陽極覆蓋料。由于陽極鋼爪會自然氧化,鋁電解槽運行中,鋼爪氧化皮會脫落到電解質(zhì)內(nèi),有大量的鐵屑混入破碎的結(jié)殼塊中,再加上電解質(zhì)循環(huán)使用,使渣殼料含鐵量偏高。這些鐵屑會污染電解質(zhì),造成電解槽電解質(zhì)含鐵量一度超標,最高達到了3%,嚴重危及鋁液合格率,影響到原鋁品質(zhì)及產(chǎn)品銷售。萬基鋁業(yè)一分廠陽極組裝車間每天需向電解車間提供150余噸渣殼料。因而在破碎結(jié)殼塊過程中提高除鐵效果成為降低渣殼料含鐵量的重要環(huán)節(jié)。
清除渣殼料中鐵屑,看似簡單其實很不容易清除干凈。陽極組裝車間曾設(shè)法在渣殼料破碎區(qū)0#皮帶、1#皮帶上方分別加裝普通電磁鐵,但除鐵效果并不十分理想,長期以來一直沒有完全解決這一難題。該企業(yè)精益管理開展后,陽極組裝車間把降低渣殼料中鐵含量作為提質(zhì)攻關(guān)項目,開始深入電解車間了解渣殼料使用情況,對渣殼料鐵含量波動的情況進行問題梳理;陽極組裝車間破碎班組列出了問題清單,逐一進行分析,認真查找影響除鐵效果的因素。通過反復細致分析,最終確定了除鐵設(shè)備不力是影響降鐵的關(guān)鍵所在。于是該企業(yè)成立了以陽極組裝車間主任劉保衛(wèi)為負責人的技術(shù)攻關(guān)小組,主持研發(fā)更實用的除鐵設(shè)備。攻關(guān)小組經(jīng)過多方考察,受選礦設(shè)備原理的啟發(fā),提出了磁選除鐵裝置設(shè)計方案,委托山東濰坊一家生產(chǎn)選鐵礦設(shè)備企業(yè)加工制作,提高了磁選器的除鐵效率。
該磁選除鐵裝置分粗選機和精選機兩大部分,粗選機安裝在陽極組裝車間電解質(zhì)破碎系統(tǒng)成品倉入口處,將流水線上含鐵雜質(zhì)分離,可清理渣殼料中含鐵雜質(zhì)40%。進入料倉內(nèi)的渣殼料,經(jīng)料倉口進入精選機,再將含鐵氧化物全部清除。這樣,送往電解車間的碎渣殼料含鐵量近乎為零,經(jīng)過循環(huán)使用,電解質(zhì)鐵含量明顯降低。
該設(shè)備投運以來,陽極組裝車間先后對粗選機隔板卡鐵、精選機軸承密封不嚴易損壞、雜質(zhì)人工清理難度大等問題進行了有效改進,對振動篩、收塵裝置進行了系統(tǒng)處理,使設(shè)備穩(wěn)定性能得到極大改善,除鐵效果得到有效提升。同時,陽極組裝車間優(yōu)化生產(chǎn)工藝,在崗位建立現(xiàn)場精益管理標準卡,以加大對磁選除鐵裝置的維護力度。另外利用停運時間,加班加點對設(shè)備及時進行消缺,降低了設(shè)備故障率。車間還通過開展合理化建議活動,以小改小革的方式對原設(shè)計上的缺陷進行大膽改進,從源頭上控制鐵的進入,有效滿足了電解生產(chǎn)高品質(zhì)原鋁要求,獲得了電解車間干部員工的好評。
截至目前,該設(shè)備運行平穩(wěn),生產(chǎn)效率保持在每小時60噸左右,電解質(zhì)中的含鐵量降至歷史最低點0.2%至0.3%,為原鋁質(zhì)量提升創(chuàng)造了條件,而且還節(jié)約了電解生產(chǎn)能耗,降低了員工勞動強度。